不锈钢厂炼钢分厂转炉、电炉、精炼炉等设备在生产时都是产“灰”大户,每生产1吨钢,就会产生60-80公斤的除尘灰。在劳务工被清退后,就一直由职工轮换清理,负担较重。同时,除尘灰中含有少量的Ni、Cr等贵重金属和大量的Fe金属,由于不能回收利用只能被白白扔在戈壁滩上。
酒钢不锈钢厂在开展深入学习实践科学发展观活动中,将除尘灰再利用作为制约企业科学发展的突出问题之一,并着手解决,既做到了资源循环利用又减轻了职工负担,被职工赞为“不锈钢厂学习实践活动解难题、办实事”的典型。
经过反复试验,此项技术已开始应用到不锈钢生产中,并带来三方面的收益。一是生产成本降低,电炉冶炼含镍不锈钢时,每加入1吨除尘灰球吨钢成本可节约1400元左右。二是可以减少金属物对环境的污染;三是每年可节约劳务费60余万元,节省编织袋使用费30万元,职工也不再承担清灰工作;
不锈钢厂班子在学习实践活动中,带领有关管理技术人员认真论证研究除尘灰综合再利用技术,将不锈钢除尘灰筛选配比后,压制成球,加入电炉作为原料回收利用其中的Ni、Cr、Fe,完成除尘灰的无害化处理。
沧公备:13090002006081
|